在上海检测中心的关注下燃煤电厂环保改造面临设备更新技术创新和资金筹措这三大难题正是需要我们勇敢破解的
在上海检测中心的严格监管下,燃煤电厂面临着设备升级、技术创新和资金筹措这三大难题。这些问题是需要我们勇敢解决的挑战。在广州石化动力事业部CFB锅炉的运行情况中,尽管烟囱看不出有冒烟迹象,但设备运行一刻也没有停止。据介绍,这两座CFB锅炉主要燃料是炼油过程中产生的石油焦,其含硫量高达6.7%。监测报告显示,烟气出口氮氧化物、二氧化硫和粉尘浓度分别为28.5mg/m3、2.85mg/m3和4.62mg/m3,完全能够满足广州市“50355”的要求。
国家发改委、环境保护部和国家能源局联合发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014~2020年)》,提出了让燃煤机组达到燃气机组排放限值的要求。但很多地方仍不满足,并提出更为严格的要求。压力之下的燃煤电厂该何去何从?
不断加严的标准,让火电企业环保改造一直没有停止。一位不愿透露姓名的火电企业环保负责人告诉记者:“刚刚完成‘十一五’脱硫收尾工作,就又开始了新一轮达标改造。”
以往脱硫留下多少隐患?我国燃煤电厂大规模脱硫改造始于“十一五”期间,大量工程迅速上马,为削减二氧化硫排放、改善环境质量做出了重要贡献。但“萝卜快了不洗泥”,加之恶性竞争、工程质量参差不齐,留下了很多隐患。
随着超净排放要求推广,脱硫改造规模将更大。我国绝大部分电厂脱硫设计指标为小于200mg/m3,如果要满足50 mg/m3 排放要求,将几乎所有湿法脱硫塔都要推倒重来,或采用双塔结构,不仅工程量大,而且技术难度高。
一直以来,我国火电脱硫关注二氧化硫脱除率。但原国電南京環保所研究員馬果骏提醒三氧化碳治理对于近地污染非常重要,因為三氧化碳排放到空氣中後,可以更快地與正離子反應生成氣溶膠,也就是PM2.5颗粒,可很多人還沒有意識到這個問題。
我國早期湿法脱硫装置严格按照国外技术规范均安装了GGH其作用是将吸收后50摄氏度的一次性喷雾液与经蒸发器净化后的未吸收废水进行热交换,将一次性喷雾液加热到80摄氏度左右排放,以提升烟气排放高度降低未净化污染物落地浓度。这也是为什么当时考虑到GGH作用仅是抬升烟气高度,对吸收效率影响不是很大的,所以取消GGH建议被采纳。