300 MW循环流化床锅炉机组石灰石系统问题分析污水处理的绿色奇迹
在污水处理的概念中,正如一位诗人所比喻:“清澈的溪流,是由众多小溪汇聚而成。”同样,在300 MW循环流化床锅炉机组石灰石系统问题分析的改造过程中,我们也必须像解决一个个小问题一样,逐步推进,最终达到系统运行的平衡与效率。
4.1 改造方案
为了提高系统效率,我们决定取消原有的D108 mm电动门,并将其替换为每个给料点使用一个D159 mm的电动门和一个同口径的手动门。这样做可以确保在正常运作时,只需操作电动门,而手动门则仅用于检修时隔绝使用。此外,我们还进行了管道更换,将1号混合器出口至第1级分配器入口的D273 mm×10 mm管道更换为D219 mm×10 mm管道,以及2路D159 mm×8 mm管道重新铺设直至2、3号料腿正中间上方,与2、3号料腿连接。这样的改造不仅优化了给粉方式,还实现了单线双点给粉,从而降低了空载压力和运行压力。
4.2 改造效果
经过全面改造后的试运行显示,母管压力降幅显著,同时在彻底取消程控后投粉试验结果表明,全线无积粉现象,而且母管压力始终保持在旋转给料阀转速百分比数值之下。在极限值测试中,发现当旋转给料阀超过60%时,1号线出现积粉;而2号线则是在55%以上开始出现积粉,这主要是由于2号线较长导致更多损失。最终确定变频器输出50%可保证稳定运行,对应母管压力为40~50 kPa。
针对6号炉石灰石二级输送系统,我们进行不同转速下的出力试验,并获得数据表明,当旋转给料阀变频器输出50%时双线出力的最高达33 t/h,而在40%下即可满足设计24.6 t/h出力的要求。此外,由于脱硫效率试验结果显示,在正常燃用煤种情况下,其含硫质量分数几乎是设计煤种两倍,但仍能达到90%以上脱硫效率和76 mg/L以内SO2排放标准,因此实际烟气排放指标超出了环保设计标准。而尽管石灰石用量增加了一倍,但仍然能够有效控制SO2排放。
5 结语
通过实践验证,该改造方案不仅提升了整个系统的稳定性和效率,也进一步减少了环境污染。然而,这些优点并非没有挑战性的问题存在,如设计煤种选择、高低含硫质量分数直接关系到石灰石用量以及CaO活性等因素对整体性能影响。但总体来看,这次改造成功地解决了一系列的问题,为未来的发展奠定坚实基础。