南热2机中压热网系统技术改造
摘要:我司600MW机组是目前国内首台600MW超临界燃煤双抽供热机组,调试期间曾出现诸如#2机组中压供热150t/h时,中压供热管路沿线压损高达1.2MPa,导致汽轮机左侧中调门开度为50%,再热压力须憋压达4.3MPa,中调门节流损失大大增加,同时电负荷下线限制在450MW,这既影响机组安全运行,又严重导致机组经济性下降。为改善情况,公司对中压网系统实施了技术改造。
0引言
企业要发展必须要技术创新,技术创新涉及到方方面面,作为专业技术人员,首先,必须提高自己分析、判断及处理问题的能力,然后,要深入现场,取得第一首资料,为问题的解决奠定坚实的基础。本文就是从供热管道压损较大这一细节入手,结合现场管道布置实际情况,对管线压损进行分段计算,最终通过技术改造达到了预期效果。
1我司中压供热调试现状
我司#2机组中压供热150t/h时,机组热再供热出口至热用户压缩机进口沿线压损1.2MPa,其中我司范围内压损0.70MPa,导致左侧中调门开度为50%,再热压力须憋压达4.3MPa,中调门节流损失增加,同时电负荷下线限制在450MW;同时,中压减温器内部减温水通流不足,使得二次蒸汽温度达不到厂家的要求;以上问题既影响机组安全运行,又严重导致机组经济性下降。具体见图1:
2中压供热管线压损偏大原因分析
2.1现场情况
2.1.1从汽机中调门前热再管道上接出单根φ298×12.7中压蒸汽管道分两支φ325×22管道经两并联减温减压器后,变径为单根φ325×16管道,详见系统图。管线长度与附件如下表1所示:
2.1.2冲管时:
2.1.2.1在流量Q1=130t/h时,管线系统中节点压力PA=4.204MPa、PB=3.86MPa、Pc=3.842MPa、Pd=3.647MPa。
2.1.2.2在流量Q1=150t/h时,管线系统中节点压力PA=4.3MPa、PB=3.80MPa、Pc=3.840MPa、Pd=3.60MPa。
2.1.2.3以上显示管线压降集中A-B段,C-D段。