2025年01月19日

在污水处理厂的工资流动中像河流般不断变化每个月的薪水都像是石灰石磨碎后的细粉难以捉摸却又无法忽视

我们将探索这条河流背后隐藏的秘密。

首先,我们需要了解改造前的现状。在这个过程中,我们发现了许多问题,比如给料点上的D108 mm电动门过于频繁地开闭,这不仅耗费大量能量,还影响了系统的稳定性。因此,我们提出了一个改造方案:取消这些门,并使用更大的D159 mm电动门与手动门相结合。这一改变可以减少操作次数,提高效率。

接下来,我们对管道进行了一系列改造。我们将1号混合器出口至第1级分配器入口的D273 mm×10 mm管道替换为较小口径的D219 mm×10 mm管道,同时调整了2、3号料腿的给料线,以实现单线两点供粉。此举不仅节省了材料,还优化了整个输送系统。

经过试运行,我们发现空载时母管压力显著降低,而在正常运作时也没有积粉问题。这表明我们的改造方案有效地解决了原有问题。但为了确保系统稳定运行,我们还需要测试其极限值。在监控母管压力的同时逐步提高旋转给料阀转速,最终确定旋转给料阀可长期稳定运行最高转速为变频器输出50%,对应母管压力为40~50 kPa。

此外,对6号炉石灰石二级输送系统进行不同转速下的出力试验,也取得了一定的效果。当旋转给料阀变频器输出在50%时双线出力达到了33 t/h。而在40%下双线出力即可满足设计出力的24.6 t/h。

最后,为确保脱硫效果达到环保标准,我们专门进行了脱硫效率试验。结果显示,在燃用含硫质量分数高于设计煤种的情况下,其含硫质量分数几乎是设计煤种的两倍,但烟气排放SO2浓度仍然低于76 mg/L,远超环保标准。此外,由于石灰石用量增加,一级、二级出力的设计和排渣系统都面临新的挑战,因此必须进一步优化和升级相关设施。

总结来说,本次改造虽然带来了诸多优势,如稳定床压、控制床温等,但也揭示了一些潜在的问题,如需根据具体煤种选择适宜品种,以及如何处理产生的大量底渣等。未来工作将围绕这些挑战展开,以进一步提升整体性能和经济性。