2025年01月19日

300 MW循环流化床锅炉机组石灰石系统问题分析犹如追寻污水处理证的迷雾中探索方向

污水处理证的探寻,犹如在迷雾中寻找方向。在这场追求之旅上,我们首先要面对的是300 MW循环流化床锅炉机组石灰石系统的问题分析。这不仅是一次技术挑战,也是对我们认知的深入挖掘。

改造方案

为了解决这一系列问题,我们提出了一个改造方案。首先,取消了原有的D108 mm电动门,并将其更换为每个给料点使用一个D159 mm的电动门与一个同口径的手动门相串联。这样做可以提高操作效率,同时确保在检修时能够有效隔绝系统。管道方面,我们将1号混合器出口至第1级分配器入口的D273 mm×10 mm管道更换为D219 mm×10 mm管道,并且重新布置2、3号料腿上的给料线,以实现单线两点给粉的目的。

改造效果

经过全面改造后的试运行表明,空载时母管压力降为9~10 kPa,大幅减少了管道损失。此外,在正常投粉试运行中,全线无积粉现象,母管压力始终保持在旋转给料阀转速百分比数值以下。在极限值测试中,最终确定旋转给料阀可长期稳定运行的最高转速为变频器输出50%,对应母管压力40~50 kPa。

随后,对6号炉石灰石二级输送系统进行了不同转速下的出力试验,其数据显示,当旋转给料阀变频器输出50%时双线出力达到33 t/h,而在40%下双线出力即可满足24.6 t/h设计出力的需求。

为了评估脱硫效果,我们进行了一系列脱硫效率试验。结果显示,在正常燃用煤种情况下,其含硫质量分数几乎是设计煤种的一倍,而锅炉设计烟气排放标准完全达到了环保设计标准,但石灰石用量比设计用量大一倍多。

结语

总结来说,这次改造虽然带来了诸多优点,如稳定床压、控制床温等,但也暴露了一些问题,如设计煤种选择和品种选择对于石灰石粉用量有直接影响,以及加入后的底渣增加对排渣系统造成考验等。此外,还需要考虑到粒度分布对于系统性能的影响。这些挑战正激励着我们继续深入研究和完善我们的技术,以确保更加高效和环保的地能利用。