土壤污染防治锅炉石灰石系统的绿色革命
4.1 改造方案
在维持原有风机不变的前提下,取消各给料点所有的D108 mm电动门,改为每个给料点用一个D159 mm的电动门与一个同口径的手动门相串联,正常启、停只需操作电动门,而手动门只作系统检修隔绝使用。在管道方面,将1号混合器出口至第1级分配器入口的D273 mm×10 mm管道更换为D219 mm×10 mm管道,分配器后面出来的2路D159 mm×8 mm管道不动,至1、4号料腿正中间上方后弯转向下,与1、4号料腿的给料点连接,即1号石灰石给料线只供1、4号料腿,形成1号与4号以中心线对称布置;而将2号混合器出口至4个料腿的所有管道全部废除,混合器旋转180°后,再次铺设D219 mm×10mm管道直至2、3号料腿正中间上方,变径为2路D159mm×8mm分管与2、3号料腿的给料点相连接,即2号石灰石给料线只供2、3 号剂量枪,对称布置实现单线二点粉末投放目的。
4.2 改造效果
系统完全改造后再次进行试运行,在空载时母管压力降为9~10 kPa,比之前大幅度下降。彻底取消程控后的试运行显示,全线无积粉现象,并且在相同转速下二 号线比一 号线母管压力稍高两 kPa左右。为了确立极限值,同时监视母管压力逐步提高旋转阀盘转速,一 号和二 号分别在超过60%和55%之后出现剧烈摆荡迹象,这说明了其内出现积粉。此次试验最终确认改造后的最大稳定运行速度应低于50%,并且对应母 管压力约40-50kPa。
随即又对六 虎炉 石灰石二级输送系统进行了不同速度下的出力的测试。
数据表明,当旋转阀盘输出功率达到50%时双重输送效率达到33吨/小时,并计算出每单位质量含有较高体积密度。而在40%功率输出时双重输送效率可以满足24.6吨/小时设计要求。
为了探究脱硫效果,我们专项进行了实验结果显示,在燃烧标准煤种情况下,其含硫质量百分数几乎是设计煤种的一倍,而锅炉设计烟气排放标准规定当75%负荷条件下燃用含硫百分比0.72%设计煤种时,其脱硫效率可达90%,SO₂浓度低于76毫克/立方米,从数据看实际排放指标均超过环保标准,但用于脱硫所需之白云岩量比预期多一倍(见表)。
5 结语
通过实践运营证明,不仅能有效控制SO₂排放,还具有稳定床层压力及温度、高流化状态等优点。但同时也暴露出了几个问题,如选择合适之燃烧物品影响白云岩用量,以及白云岩品质对于吸收能力影响等。此外,由于脱硫反应增加大量渣滓必须通过渣滗设备处理,以满足日常需求;此外还有关于粒子分布大小的问题,它直接关系到粉末利用效率及设备磨损情况。